SupaPore XPG
Снижение затрат
Сахарный сироп
Безалкогольные напитки. Контрольный розлив
Маржинальность при производстве безалкогольных напитков зачастую невелика, поэтому изготовители всегда ищут способы оптимизации и сокращения затрат. На участке фильтрации сокращение затрат обычно достигается одним из следующих способов:
Зачастую первой идеей, которая приходим на ум, является экономия за счет стоимости фильтрующих элементов. Однако, эта стратегия может иметь краткосрочный положительный эффект, который в последствии может смениться на негативный. Ключ к решению задачи - оптимизация процесса фильтрации. В данной публикации мы хотим рассказать о том, как понимание процесса и оптимизация позволили вдвое увеличить работу системы фильтрации безалкогольных напитков.
В данной публикации мы хотим рассказать о том, как понимание процесса и оптимизация позволили вдвое увеличить работу системы фильтрации безалкогольных напитков.
Рафинированный сахар смешивался с горячей водой до получения сиропа с содержанием сухих веществ 520Bx, а затем фильтровался на 3х30” элементах другого производителя рейтингом 20 мкм. Скорость подачи сиропа на фильтр составляла 8-10 м3/ч, объем одной партии около 5 м3. После каждой партии фильтр промывался обратным током холодной водой. Регенерация фильтров проводилась, когда они были сильно загрязнены (примерно через 30 м3 отфильтрованного сиропа) по следующей схеме:
После каждой регенерации объем отфильтрованного сиропа до критического роста перепада давления на элементах постепенно снижался. Максимально на одной загрузке элементов было отфильтровано 36 партий (180 м3) сиропа.
Для решения задачи по снижению затрат на участке фильтрации был проведен полный аудит технологического процесса, включая начало работы на новых элементах и регенерации. Основным пожеланием заказчика было отсутствие капитальных затрат - сохранение существующего корпуса на 3 элемента высотой 30 дюймов. Нами была предложена замена текущих элементов на SupaPore XPG. По результатам аудита были предложены следующие изменения в процесс фильтрации: Перед запуском или при простое установки более 8 часов:
Во время фильтрации:
В конце каждой недели: процедура регенерации
Внесение изменений в процесс совместно с применением высокотехнологичных элементов привело к удвоению количества отфильтрованного сиропа до 72 партий на одной загрузке, что привело к снижению затрат в 2 раза.
Это доказывает важность тщательного анализа всего процесса фильтрации. Комплексный подход к оптимизации может помочь сэкономить значительно больше средств, чем более очевидная и простая, на первый взгляд, замена фильтров с одного типа на другой.